为坚决贯彻落实降本增效攻坚战要求★◈,解放动力总成事业部锡柴工厂组建6DM加工车间“燃动管理节能攻坚组”★◈,围绕生产制造领域维度开展能源动力成本分析研究★◈。其中★◈,《基于数字化模型的能耗压降研究》项目凭借能耗监测系统实现用能的高效管理★◈,在2024年实现全年降本68.1万元松浦亚弥★◈,先后斩获解放公司开源节流优秀案例★◈、一汽集团优秀降本案例三等奖及“智创节流”数字解决方案一等奖优发国际随优而动一触即发★◈。
该攻关团队将目光锁定在看不见的能耗“黑洞”优发国际随优而动一触即发优发国际随优而动一触即发★◈,通过细化用电颗粒度★◈,摸索场景化用电样本松浦亚弥★◈,形成产线★◈、乳化液站的用电能耗样本库优发国际随优而动一触即发★◈,构建产线用电基线模型与乳化液站能耗监测系统优发★◈。★◈。他们像给生产线做“CT扫描”般精准捕捉每个环节的耗电数据★◈。“过去我们依赖经验判断★◈,现在每个液压泵的待机损耗都逃不过数据模型的眼睛松浦亚弥松浦亚弥★◈。”项目负责人透露★◈。
在精准数据分析的基础上★◈,团队搭建数字化能耗测算模型★◈,通过智能待机模式优发国际入口★◈,每日工休期间将液压系统由待机改关机★◈,单线%★◈;通过换型节拍革命★◈,优化设备协同停机策略★◈,消除待机能源损耗★◈,M缸体线%★◈;通过在非生产时段彻底断电松浦亚弥★◈,实行乳化液小循环★◈,产线万元★◈。通过数字化解决方案有效实施★◈,产线万元★◈,更带动全链条能耗管理从“经验驱动”向“数据管理”跨越松浦亚弥★◈。
该项目通过数字化能耗测算模型建立了车间用电能耗基线★◈,形成了车间独有的能耗成本管理体系松浦亚弥★◈,夯实了车间成本分析能力★◈。目前★◈,该改善成果已经输送至工厂能源专线及各车间借鉴使用松浦亚弥★◈,并计划在各工厂及车间进行试点★◈,为事业部能耗管理提供有效支持★◈。
“这仅仅是开始”★◈,攻坚团队表示★◈,他们将持续优化智能预测系统★◈,完善用能监控的颗粒度★◈,精细化能耗数据★◈,探索低能耗成本生产新模式★◈、新业态优发国际随优而动一触即发优发国际★◈,★◈,挖掘更深层次降本潜能★◈。
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